查文庫>總結> 電解車間帶負荷試車工作實習總結範文

電解車間帶負荷試車工作實習總結

電解車間帶負荷試車工作實習總結範文

  光陰似箭,歲月無痕,一段時間的工作已經結束了,回顧這段時間的工作,一定有許多的艱難困苦,讓我們對過去的工作做個梳理,再寫一份工作總結。大家知道工作總結的格式嗎?以下是小編整理的電解車間帶負荷試車工作實習總結範文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

  電解車間帶負荷試車工作實習總結1

  在這個月主要對全廠的管道進行了解、對各種管道的用途、介質,流向進行統計學習、對全廠的綜合管網標識牌進行核對、參與電解車間的帶負荷試車工作以及同審計核對電解防腐面積。

  首先,對全廠管道進行熟悉和了解。透過檢視管網圖紙,瞭解了管架連線、標高、管道種類、數量、管徑、流向、流通介質、溫度、壓力等引數。透過學習繪製綜合管網標識圖對全廠管道有了更深的認識。特別在現場核對時,由於有些管道已經被保溫,所以對某些管道的管徑、以及介質很難確認其準確資料。後來,在崔部長的指導下,對這些管道引數有了進一步的認識。另外,對管道中的閥門進行了瞭解,並且對電解、硫酸、煙化、備料車間管道上錯誤的閥門標識牌進行了修改並重新制作。我覺得對了解廠區管網結構是非常重要的。因為在生產中,如果某個管道出現問題,能夠透過在第一時間控制某個閥門更好的處理此類問題。

  其次,參與電解車間的帶負荷試車工作。首先是對蓄熱式燃燒器的除錯。在對煤氣檢測合格之後,燃燒器出現了一系列的問題。換向閥溫度過高、換向時容易熄火以及探火器不能探測到火焰等。出現問題時,廠家開始對問題逐一排查,雖然最初的解決方案是錯誤的、無效的,但是在錯誤的基礎上終於探索出了一條正確的方案--那就是更改換向閥的內部結構,於是問題都相續得到了解決。在進行帶負荷試車後,鑑於鉛液快速升溫需要,需要增加氣閥位、換向時間,換向閥溫度過高,並且不時出現皮帶脫落情況。另外,日本DM機組、立模鑄造機組、陰極製造機組、陰陽極自動排版機組分別進行了帶負荷試車,併成功成產出了鉛卷、陰極片、陽極板。在這次帶負荷除錯中,我主要學到了遇到問題時,不管是對是錯,我們都要積極的'去思索,因為只有去思考,才有創新,即使我們的方法是錯誤的,但是我們能在錯誤的基礎上探索出一條更為正確的方案。但是實際過程中,由於有些裝置出現問題,只有真正懂該臺裝置的廠家才能真正找出解決方案,再加上作為剛畢業不久的大學生,還沒有處理類似問題的經驗,所以大多數情況我們都是在觀看別人是怎麼處理,這時候我們就需要他們的處理方法記下來,以便以後在類似的問題上,能夠積極有效的處理問題。

  最後,與審計對電解車間的防腐面積進行核算校對。透過和審計在現場實際測量與上月遞交審計的核算資料進行對比,查到了個別地方沒有防腐但將其計算在內,比方說,花梁的最頂頭的一面並沒有刷防腐漆。透過這次核對,我明白了做事情一定要認真負責,並且落實到每一個細節。這樣才能把工作做好。

  透過以上工作,我學到了很多東西,不僅是專業知識方面還是一些簡單問題的協調處理能力都有了很大的提高。但是我在處理問題時,還存在很多的不足。在下一階段的生產中一定要再加努力,要不斷學習一些配料方面的冶金知識,以及在電解過程中幾種金屬元素的化學性質、對電解鉛的影響等。另外,還應提高綜合協調能力。在出現問題時,能夠有條不紊的去解決問題,以便不影響車間的正常生產。

  電解車間帶負荷試車工作實習總結2

  在這個月主要工作是參與電解車間的帶負荷試車工作;參與日本四臺機組的除錯驗收工作、國產機組的除錯工作;以及同審計核對電解車間PVC軟板面積。

  首先,在電解車間裝置除錯驗收方面。在11月底,日本DM機組、立模鑄造機組、陰極製造機組、陰陽極自動排版機組基本完成了除錯工作。在除錯過程中,日本機組出現了在11.28號開始對四臺機組進行驗收,全部合格。另外,殘極洗滌機組、陰極洗滌機組、直線鑄錠機組、陽極泥壓濾機系統正在除錯中。透過這次參與電解車間機組的除錯及驗收,我發現很多以前的資料和現在的有些差別,於是我開始整理所有資料,將所有資料進行完善。

  其次,對電解車間的生產進行跟蹤落實方面。

  除銅崗位:由於在某次夜晚加鍋之後,白天出現無法攪拌情況,由此懷疑可能是由於除銅崗位操作人員輔料新增不足導致。為更好的指導生產,張部長特地成立了夜間電解車間除銅崗位投料跟蹤調查小組,以規範此崗位的輔料新增情況。同時,這對我在第二天進行粗鉛的配料提供了依據。同時,我組織了負責取樣,收鉛的人員做好取回樣歸放等。

  電解槽面崗位:記錄每天的出裝日期,記錄出裝時間,由此計算出電流密度、電流效率等。每天觀察陰極板的的增長情況,以便以後更好的調控電解液的溫度,鉛離子濃度,矽氟酸根離子的濃度。在此過程中,師傅給我找了一些關於鉛電解的一些知識,透過這些資料,我對鉛電解有了一定的瞭解。漸漸的開始學習著做陽極板,精鉛,電解液溫度,以及矽氟酸根離子、鉛離子的變化曲線,逐步瞭解其中的規律,以便於更好的生產。

  不管是除銅崗位還是槽面電調崗位,對輔料的新增應嚴格控制,多加或少加都可能對半產品或產品造成巨大影響。

  第三,在各種產品、半產品的取樣化驗方面。電解車間需要化驗的物料有:粗鉛,陽極板,除銅收塵灰,電解液,電鉛錠,陽極泥。因為剛開始接觸,程式比較混亂。後來在師傅的幫助下,開始理順這些事情,包括:取樣化驗流程,跟蹤化驗時間,以及統計化驗結果並進行分析等。

  第四,在20xx年電解車間的生產計劃方面。20xx年計劃開96槽,根據生產週期,計算出每天應進的粗鉛數、電解液進行補液的迴圈時間。將剩餘粗鉛中各元素的品位和預期的粗鉛品位反映給師傅,以便於下一部進料的粗鉛成分控制。根據電解車間工藝,做好粗鉛及各輔料進廠,取樣化驗,生產的產品、半產品的生產指導工作。

  在這個月裡,學到了很多知識。特別是電解溼法方面有關極板、電解液調控以及精鉛除雜方面的知識。另外,還應進一步提高綜合協調能力。在以後得工作中做到及時、高效的完成工作任務,保證20xx年電解車間的工作計劃順利完成。